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热电厂某变压器冷却器控制回路PLC改造设计

  2024-08-07    81  上传者:管理员

摘要:山东南山铝业股份有限公司东海热电厂1#发电机组采用强迫油循环风冷,冷却器控制系统仍然使用传统的电磁型继电器控制装置,由于元器件老化导致屡次出现冷却器故障。为解决回路存在缺陷、智能化程度不高的问题,对该主变冷却器控制系统进行改造。以西门子PLC S7-200 SMART为核心,改进原有手动控制继电器强迫风冷散热,实现自动化控制的同时也未摒弃手动操作,在改进后的设备中采用双模式操作方式,设置温度区间,避免了散热设备短时间频繁启动所造成的设备损坏。且能够完成电源切换、风机工作方式的选择、信号输出等必要工作,同时在冷却器箱体辅助回路中增加风扇散热功能,可以有效解决冷却器组频繁投切过热的问题。

  • 关键词:
  • PLC控制
  • 双模式操作
  • 强迫油循环风冷
  • 温度区间
  • 热电厂
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山东南山铝业股份有限公司东海热电厂1#发电机组于2003年投入运营,其冷却方式采用强迫油循环风冷,主变压器主要由5组散热器构成,每组散热器又包含了1台冷却油泵和3个散热风扇(如图1所示)。冷却系统选用的是传统的老式电磁继电器控制,由于服役年限长,元件老化屡次导致冷却器故障。为了彻底解决1#变压器智能化低、回路缺陷等问题,需要对1#变压器进行智能化运行改造。

图1 1#发电机组

技术要求如下:①采用PLC控制,实现自动化运行;②如遇冷却油泵故障,备用油泵自动切换;③设置温度区间,避免冷却系统频繁启停;④变压器温度过高,辅助冷却系统自动干预,工作结束自动退出;⑤实现双模式切换,日常使用自动化控制,突发状况也可进行人为手动干预。设计参数如表1所示。

表1设计参数


1、原系统设计分析


东海热电厂主变压器采用了济南志友公司2003年出厂的非自耦升压变压器,变压器电压等级为220 kV,属山东省调,设备型号SFP10-1800000/220。1#主变压器参数如表2所示。

表2 1#主变压器参数

1.1交流电源主回路

变压器冷却器装置交流电源主回路设计由2路电源供电,分别由QF1、QF2断路器控制,为防止电源上一级开关失电后,另一路电源开关对其反向送电,且开关配有失压脱扣器;当主、备电源同时正常运行时,主电源经过断路器QF1对1#、3#、5#冷却器进行供电,备用电源经过断路器QF2对2#、4#冷却器进行供电,当主电源或备用电源失电或缺相时,通过相序继电器KX1、KX2节点控制KM接触器进行电源切换,且通过KT时间继电器设置延时,防止故障电源尚未完全断开,备用电源投入产生环流导致失电;同时,在电源主回路配备ZK断路器,操作需人工投退,以方便检查风机主回路故障。

1.2交流控制回路

对于变压器冷却装置的控制功能,5组冷却器可以分别通过转换开关1KK~5KK控制冷却器油泵和风机的工作、停止、备用、辅助4种运行方式[1-2]。

1.3信号回路

冷却器信号如表3所示,信号回路通过相关设备接触器或继电器辅助接点构成,就地信号采用指示灯的方式,远传信号采用节点方式与电厂DCS系统相连,便于运行工作人员远方监视变压器冷却器的运行状况。这里特别指出冷却器全停远传信号配置了2组节点、3组延时继电器,这是由于冷却器全停信号除了远传监视外,还要参与变压器保护,当冷却器全部停止超过30 min,或变压器顶层油温超过75℃,同时冷却器停止超过20 min,出于保护变压器的目的,需要发电机停机解列。

表3冷却器信号

1.4原系统问题分析

冷却回路接线不统一,设计存在缺陷,导致检修人员检查、维护难度大,给检修人员带来了工作任务重、检修难度大等诸多问题。因设计大多采用分立元件进行设计,致使回路故障率高,经常导致各种继电器问题,如继电器线圈损毁、触点融化及电气设备氧化等问题。还存在工作人员故障排查烦琐、检修困难等问题,严重影响了变压器的运行安全。原系统手动控制冷却结构与油泵系统,不仅需要大量的电器元件,还无法实现元件之间的单独通信与统一控制,无法适应工业自动化的控制要求。温度控制无法实现区间控制,只能设置精准温控,在实际使用过程中,冷却器组频繁启停,极大缩短了冷却器的使用寿命。


2、冷却控制回路改造目标


改造后应能够实现改造前的电源切换、风机工作方式的选择、信号输出等必要的工作原理,同时在冷却器箱体辅助回路中增加风扇散热功能,冷却控制装置在产生投、切决策时采用有差值裕度投、切阈值的控制策略,有效避免冷却器组频繁投切的问题[3]。

冷却器触发条件如表4所示。设备启动当温度达到50~60℃时(这里取55℃进行分析),1#、2#、4#冷却器启动,开始对冷却油进行散热;若此时温度已超过60℃,达到了60~70℃时(这里取65℃进行分析),3#辅助风机启动,加强散热效果;当温度下降到50~60℃时(这里取55℃进行分析),3#辅助风机停运,由1#、2#、4#冷却器分别对各回路继续散热;若温度降至40~50℃时(这里取45℃进行分析),1#、2#、4#冷却器停运。

表4冷却器触发条件


3、系统改造硬件设计


3.1断路器的选择

考虑到实际经济效益与供电可靠性,采用三相供电方式,故选用西门子品牌型号为5SX2201-7CC的三级空气断路器,额定电流为16 A。断路器可以针对电路出现短路故障或严重过载,以及欠电压的情况,起到保护电路的作用。电路连接中有一个断路器与I3.2相连,起到主动切投作用。

3.2油流继电器的选择

选择的油流继电器型号为YJ-157-70,最大工作油流量为135 m3/h,动作油流量为70 m3/h,管标直径为150 mm。

3.3热过载继电器的选择

在本次改造中,热继电器主要起到了保护电路的作用,使电路缺相不被烧毁,电流大于整定选择电流时,自动断电。选择的热过载继电器型号为苏州西门子电气公司的3UA59 40-2T。

3.4交流接触器的选择

本设计通过交流接触器实现了冷却回路的自动运行,并与不同冷却风机之间实现了互锁。交流接触器选型西门子A90D-30-10,额定功率4 kW,额定电流9 A。

3.5指示灯的选择

指示灯采用红、绿2种颜色的AD16-22型灯组,型号为AD16-22,额定电压为24 V,最大电流为1 A。红色指示灯代表停止(故障)状态,绿色指示灯代表正常运行(导通)状态,可以直观地反映出各个部分的运行状态。

3.6熔断器的选择

熔断器分为插入式熔断器、螺旋式熔断器、封闭式熔断器、快速熔断器和自复熔断器。考虑到插入式熔断器成本最低,可靠性最强,并且操作难度小,本设计使用插入式熔断器。熔断器选型为德力西品牌的RT18-32X型号,最大电流为32 A,额定电压为500 V,额定电流为32 A。

3.7 PLC选型

本次设计控制硬件多,调用I/0口多,考虑到需要以经济性作为选型基础。经查阅资料[4-7],发现S7-200系列SMATRT型号版本新、可靠性高,本设计采用西门子S7-200 SMART为核心,选用EM224 CPU模块(16路输入,16路输出)、拓展EM223 CN(16路输入,16路输出)及EM 222 CN扩展模块(8路输出)。


4、冷却器回路改造设计


主变冷却器为大容量冷却器,每套控制柜控制5组,冷却器的运行方式分为手动模式、自动模式和调试模式。在控制柜面板上,对每组冷却器均设置一个模式切换旋钮,如“1#冷却器手动/停/自动”。当操作旋钮处于手动控制位时,相应机组直接启动;当操作旋钮打到自动位时,相应机组根据PLC中设置工作模式开始自动运行;当旋钮打到中间停止位时,手动、自动运行均停止[8-10]。

冷却机组的自动工作分为运行模式、辅助模式和备用模式3种。若冷却器设置为运行模式,启动后将一直运行;若设置为备用模式,则当其他冷却机组发生故障停机时,自动切入;若设置为辅助模式,则根据油温及变压器的过流信号进行控制。具体控制策略如下:当系统接收到油温第二上限报警信号,或接收到变压器过流信号时,启动冷却机组;当油温第一上限(50~60℃)、油温第二上限(60~70℃)、变压器过流等信号全部消失时,冷却机组停止。变压器冷却操作系统如图2所示。

图2变压器冷却操作系统

将控制柜面板上的模式切换旋钮打到自动位,相应冷却器将进入自动模式。当工作模式设置为运行模式时,冷却器将连续运行;设置为辅助模式时,冷却器将根据油温报警信号和变压器过流信号进行自动控制;设置为备用模式时,则该冷却器将作为备用机组,若其他运行模式和辅助模式的机组出现故障时,故障机组迅速停机,备用机组将参照故障机组的运行模式立即投入运行。

用户在接收到故障信号后,应尽快进行检修,当故障机组维修完毕,如需恢复为原有的工作状态,则长按“备用状态恢复”按钮1 s即可。冷却器触发流程图如图3所示。

图3冷却器触发流程图


5、改造实践效果


经本次改造设计,东海热电厂1#变压器风冷控制回路已实现了PLC控制下的全自动化运行,彻底解决了人力24 h值班看守的状况。改造设计油温第一上限(50~60℃)和油温第二上限(60~70℃)。2个油温上限共同完成了区间温度控制,杜绝了冷却器频繁启停的问题,从根本上解决了人力24 h值守的弊端,实现了工业自动化。在自动运行的基础上,充分考虑到冷却器故障的可能性,将备用冷却器也纳入自动切投控制当中,如遇冷却器故障,备用冷却器快速投入,避免因冷却器故障导致直接损失。主控制柜如图4所示,主控制柜在全自动化控制的基础上,并未摒弃原有手动控制功能,面对突发状况可进行人为干预解决,保留了人为控制的基本需求,最大限度避免了因未知故障导致的企业损失。未达油温上限时,3个主冷却器、1个辅助冷却器、1个备用冷却器均为投入运行,1#、2#、4#主冷却器均未启动,3#辅助冷却器未启动,5#备用冷却器未启动。

图4主控制柜


6、结束语


本设计主要做了以下改进:①二次侧回路统一设计,遵循同一设计原则;②所有电气元件由PLC统一控制,联系紧密,故障自动切换备用;③各传感器模块化,数据由PLC设备统一处理;④备用风机切投无需人为干预,自动运行;⑤温度为区间范围值,无需频繁启/停。

由于能力和条件的限制,本次改造还存在以下一些不足和需要改进的地方:①编程过于复杂,导致整个系统文件过大,程序执行响应速度慢;②共调用24组I/O口,成本控制欠佳;③设计过程中仿真效果差,无法完全展示功能组成。这些不足之处,有待于在今后的学习中进行深入研究。


参考文献:

[1]董继民,赵登福,端杋洲,等.可编程序控制器在大型变压器冷却控制系统中的应用[J].变压器,2002(2):30-33.

[2]李芳.基于PLC的电厂主变压器冷却自动控制系统的设计[J].机床与液压,2016(12):150-152.

[3]李玉军,王明渝,刘述喜.基于组态王和PLC的主变压器冷却监控系统设计[J].自动化仪表,2017(8):42-44.

[4]陈艺宏.西门子PLC在集中控制系统中的应用[J].科技创新与应用,2020(35):179-180.

[5]刘元永,魏召刚,赵云伟,等.基于S7-1200和S7-200SMART的自动化生产线实训装备改造[J].教育现代化,2019,6(32):77-78.

[6]游珍珍.西门子S7-200PLC定时器的实际应用[J].湖南科技学院学报,2017,38(6):28-29.

[7]章伟国,顾冰,顾克拉.基于PLC的风冷控制系统在大型变压器上的应用[J].浙江电力,2010,29(3):19-21,39.

[8]杨忠亮,张胜宝,郭瑞,等.变压器风冷智能控制系统设计与试验[J].科技创新与应用,2018(4):23-24.

[9]刘长富,钟显,李付勤,等.油浸式自冷变压器散热器风冷改造及其效果分析[J].石河子科技,2020(5):51-55.

[10]张成名.基于PLC控制的电厂变压器冷却控制系统研究[J].内燃机与配件,2018(11):214-215.


基金资助:2023南山控股科技创新项目“基于智能优化算法的1 060 t/h锅炉控制系统升级改造研究与应用”(编号:2023-4-3);


文章来源:刘成铭,杨海利,孙巧妍,等.热电厂某变压器冷却器控制回路PLC改造设计[J].科技与创新,2024,(15):75-78+82.

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