摘要:随着清洁能源发电比例的提高,许多煤电机组承担了电网深度调峰功能,造成烟道积灰问题频出,影响机组运行的稳定性和安全性。针对某电厂660MW燃煤机组除尘器联络烟道内的严重积灰问题,从结构和流场方面分析了其积灰成因,进而提出了采取空气炮的清灰措施,经实施后取得了较好的效果,可以为解决同类型的烟道积灰问题提供参考。
随着我国可再生清洁能源的迅猛发展,为了适应电网的需求,传统煤电机组需要承担更多的深度调峰功能。这导致煤电机组的低负荷工况运行时间增加,加重烟道内的积灰,若没有良好的清灰措施,积灰高度超出预期值,对烟道的支吊架和加固肋设计产生重要影响[1,2],将导致烟道底板局部焊缝撕裂,甚至会出现烟道垮塌的事故,影响设备的稳定性和安全性[3,4,5]。对此,近年来一些电厂通过CFD(计算流体力学)方法对设计不合理的烟道结构进行了优化改造[6]。
《火力发电厂烟风煤粉管道设计规范》[7]规定了烟道荷载计算时,除尘器前不同位置水平烟道的积灰高度限值hsp,对于局部流动速度低、易形成积灰的水平烟道,矩形烟道、圆形烟道的hsp分别是1/3烟道高度、1/3流通截面面积。
本文将针对以某布袋除尘器入口烟道出现的积灰问题,通过CFD方法模拟分析烟道(尤其是水平联络烟道)内的流场分布情况,探究烟道积灰成因,进而提出防止积灰的措施,提高了设备运行的安全性。
1、工程概况
某660MW燃煤机组配置一台脉冲布袋除尘器,安装在锅炉尾部,并排并联8个独立的除尘室。锅炉尾部烟气先流经A、B侧空预器,接着分流成4列烟道(截面尺寸为4.2 m×4.2 m),再通过联络烟道(截面尺寸为3.0 m×4.2 m)汇流,最后分流分别进入8个布袋除尘室,如图1所示。其中,引风机A连接除尘器1~4室出口,引风机B连接除尘器5~8室出口。每个除尘室相对独立,均安装有进、出口烟道挡板门,可使某个室从运行中解列出来,实现在线检修。
设备长期运行后发现,联络烟道2-3室、4-5室和6-7室的连接区域出现严重积灰(见图1),最大积灰高度超过1/2烟道高度,其中4-5室连接区域的积灰程度略好于另2处。同时,按文献[7]取积灰高度为烟道高度1/3可计算得到积灰量约105 m3,而检修时现场总清灰量达200 m3以上,可见,当前设备存在严重的安全隐患,亟需采取措施。
图1布袋除尘器进口烟道及积灰情况
图2速度分布情况
图3联络烟道内不同高度上的速度分布曲线
2、积灰成因分析
从图1可以容易判断出,联络烟道内的烟气流动性差,处于气流的“空腔区”。为进一步探究其烟气流场分布情况,采用CFD方法建立了计算模型和模拟分析。
图2给出了布袋除尘器入口烟道内的速度分布情况。从图可知,联络烟道内存在多处涡流区域,主要是在2-3室、4-5室和6-7室的连接区域,容易产生积灰。同时,选取联络烟道高度分别为0.1、0.5、1.0、2 m上的速度分布情况,如图3所示。从图可知,2-3室和6-7室连接区域的烟气流速很低,小于1 m/s;4-5室连接区域的烟气流速小于2 m/s,即这些区域烟气对飞灰的携带输送能力差,这与现场观察到的现象一致。
综上分析,当前的联络烟道结构设计不合理,且未考虑输灰或清灰措施,机组长期运行后,造成了联络烟道内的飞灰越积越多,直至超过积灰高度限值。
3、措施及应用
目前,解决烟道积灰问题主要有3种路线,一是针对设计不合理的烟道结构,采取封堵局部烟道、设置导流板等措施改善烟气流场分布,减轻积灰程度;二是在积灰区域设置吹灰装置(如空气炮),通过定期吹扫积灰,使积灰卷扬飞起到非积灰区域,进而被携带走;三是在积灰区域设置灰斗,将积灰收集于灰斗内,定期输送进入灰仓。考虑到路线三的整改量最大、工期长、成本最高,选取路线二为主、路线一为辅的解决方案。同时,因4-5室连接区域的积灰严重程度尚在可承受范围内,为节约费用,主要针对2-3室和6-7室连接区域做相应的改造。
3.1吹灰装置设计
选取清洁、无污染、低耗能的空气炮作为吹灰装置,其是利用空气动力原理,将空气压力能瞬间转变成空气射流动力能,产生强大的冲击力,直接作用于静止不动的物料,使其散开或塌落,在重力或气力作用而重新流动。空气炮广泛应用于火力发电厂、煤矿、水泥厂等重要贮运散装物料的场景[8]。
在2-3室和6-7室连接区域分别设置一台空气炮,压缩空气压力为0.48~1.0 MPa,每台空气炮布置2个喷嘴,如图4所示。空气炮喷嘴距离烟道底部50 mm,同时在喷嘴易磨损区域增加防磨措施;2个喷嘴相向错列布置,间距为2 376 mm,一个从左向右吹扫,一个从右向左吹扫,以确保喷嘴喷出的高速气流可以覆盖烟道,使各处的堆积飞灰都可以被扰动;空气炮每次吹扫仅投运1个喷嘴,投运的喷嘴可以为未投运的喷嘴清灰。
图4空气炮布置示意
表1四种方案的主要流场指标对比
说明:流量偏差是1-4室、5-8室分别统计。
3.2流场改善措施
针对性设计了局部封堵、增设导流板、拆除导流板三种调整措施方案,以增大联络烟道内的烟气流速。三种方案的具体情况如下:
(1)局部封堵方案:在2-3室和6-7室间的联络烟道内各设置2块封板,与烟道底板形成等腰三角形,三角形的底边高为2 m,内部为封闭区域,可减少积灰区域。
(2)增设导流板方案:在2-3室和6-7室间的联络烟道内各1块竖直孔板,孔板与顶板相连接,孔板高度为2.1 m、开孔率为50%,通过孔板的阻挡能够增大烟道底部区域的烟气流速,进而减轻积灰程度。
(3)拆除导流板方案:拆除原有三通分流烟道内布置的导流板,使烟气处于较混乱的状态,可能能够打破积灰区域的“气流空腔区”,进而减轻积灰。
对三种流场方案进行了CFD模拟分析。首先,对比判断了流场方案对原有设备的主要流场指标(各室流量分配偏差和烟道阻力)的影响,如表1所示。从表可知,三种流场方案与原方案相比,各室流量分配偏差均能够小于±1%;烟道阻力的变化在15 Pa以内,大多是几帕的差异。可见,三种流场方案对原有的流场指标影响很小,具有可行性的基础。
图5给出了三种流场方案下联络烟道内的速度分布情况。从图可知,三种方案的流场分布总体趋势一致,但局部流场分布略有变化,尤其是方案(3),流场变化主要发生在烟气的主要流通通道处,2-3室、4-5室和6-7室之间的连接区域处的流场分布基本不变。
图6给出了原方案及三种流场调整方案下联络烟道底部的速度分布情况。从图可知,与原方案相比,分布总体趋势基本一致。但在2-3室和6-7室连接区域,方案(1)烟道底部设置了封板,减小了积灰面积,导致封板间的风速近乎为0 m/s。方案(2)烟道顶部设置了孔板,减小了烟气流通面积,烟道底部烟气流速得到提高,有利于减轻积灰。方案(3)去掉烟道内所有导流板后,进口区域的整体风速大小有所降低,但连接区域的风速与原方案基本一致,说明该方案不可行。综上分析,可选用方案(2)作为流场改善措施。
3.3实施效果
根据上述分析,确定了空气炮为主,增设导流板方案为辅的改造方案,在现场进行了实施。经过投运6个月后,停炉检修发现联络烟道内的积灰程度比改造前有明显改善,积灰量降低了约80%,有效解决了联络烟道内的积灰问题。
图5三种流场方案下联络烟道内的速度分布
图6原方案及三种流场调速方案下联络烟道底部(距底面0.5 m)的速度分布
4、结论
通过CFD方法分析水平联络烟道的流场分布情况,能够很好的分析烟道积灰的成因。采取在水平联络烟道内设置空气炮吹灰装置,并辅以流场改善措施,能够有效解决水平联络烟道严重积灰的难题,且方案简单、工程量小、投资低,保证了系统的安全稳定运行,可以为类似项目提供参考。
参考文献:
[1]刘进波,杨远昭,王磊.煤电机组深度调峰下锅炉烟道及除尘器积灰特性研究[J].电站系统工程,2023,39(3):40-42.
[2]何佳阳.空预器至除尘器矩形烟道积灰的估算分析[J].红水河,2017,36(2):58-60.
[3]范允君.1000MW机组锅炉水平烟道积灰原因分析与治理[J].山东电力高等专科学校学报,2021,24(4):62-65.
[4]张良,刁云鹏,赵树龙,等.电站锅炉低负荷工况下水平烟道积灰治理[J].锅炉制造,2020(5):34-36.
[5]胡信韬,姜聪.电站锅炉尾部烟道积灰的原因分析及处理[J].山东工业技术,2018(9):166-167.
[6]王立新,马鹏飞,贾瑞龙,等.CFD技术在布袋除尘器入口烟道流场研究中的应用进展[J].电站系统工程,2020,36(4):28-30.
[7] DL/T5121-2020火力发电厂烟风煤粉管道设计规范[S].
[8]贺金森,郭泰山.空气炮清灰技术在50m2低温电除尘器中的应用[J].铜业工程,2017,144(2):920-95.
文章来源:杨泽勇,黄松林,谢俊,等.660MW燃煤机组除尘器联络烟道积灰成因分析及处理[J].科学技术创新,2024,(16):213-216.
分享:
随着全球制造业的快速发展和竞争的日益激烈,企业面临着提高生产效率、降低生产成本、提升产品质量等方面的挑战。自动化生产线作为提高生产效率和降低成本的重要手段,受到了越来越多企业的青睐和关注。鉴于此情况,如何通过优化与改进现有的自动化生产线,提升其生产效率、灵活性和智能化水平,成为了制造企业急需解决的重要问题。
2024-09-04近年来,不少学者围绕带式输送机运行状态传感监测、诊断算法和监控系统开展了研究,并取得了一定的进展。然而,带式输送机系统关键部件的早期故障诊断还面临着环境噪声干扰和工况场景多变等问题。迁移学习具备把在源域中学到的知识应用于目标域的能力,有助于提高模型对邻域无标签数据的预测准确率。
2024-09-03随着我国现代化煤矿智能设备的不断升级,越来越多的新技术、新装备投入生产使用,有效促进了智慧矿山的建设。尤其是近年来随着信息化、自动化技术的创新发展,更多科技成果被广泛应用于矿井安全生产,例如带式输送机自动巡检装置、智能化综掘机远程控制系统、煤矸筛选视频监控自动分离系统等先进监控系统更有利于提高生产效率,保障生产安全。
2024-09-02现有带式输送机纠偏装置普遍使用槽形上调心机械纠偏和以电机驱动电动推杆为基础的电动纠偏。以上2种纠偏装置存在的主要问题是控制不精确,工作性能不稳定,很难把握纠偏量,造成纠偏装置频繁动作。对输送带跑偏监测大多数是通过2级跑偏传感器进行,包括一级跑偏(15°左右)动作预警和二级跑偏(30°左右)动作报警停机。
2024-09-02随着快速掘进设备在煤矿巷道掘进中应用,提高了掘进成巷效率,同时也加重了掘进工作面的粉尘污染,严重危害作业人员的身体健康。为降低掘进工作面粉尘浓度,煤矿井下采取了一系列降尘措施,其中除尘器抽尘净化作为常见的降尘措施,在合理配合风量比和分风控尘的基础上,工作面可以取得较好的降尘效果。
2024-09-02随着煤矿智能化技术的推进,多种形式的机器人在煤矿井下应运而生,机器人在煤炭行业的应用也日趋普遍。煤矿机器人可以适用各种复杂的生产环境,实现煤矿生产的智能化,带动煤矿行业产业升级。在传统的煤矿生产中,由于作业环境恶劣,存在各种不安全因素,使得煤矿生产效率低下,煤矿机器人的应用可以提高生产效率,促进煤炭行业的可持续发展。
2024-09-02工业机器人是智能制造的核心技术,而工业机器人的主要部件是多关节机械臂或多自由度的机器装置。现代机械臂具有智能感知、智能控制、协同工作等特点,能完成各种复杂的、特殊的任务,可实现降本增效的目标,在智能制造领域发挥着重要的作用。
2024-09-02轴承是旋转机械的重要组成部分,也是较易损坏的部件之一[1]。农业机械设备是农业高效发展的重要支撑,现代农业机械设备工作环境恶劣,设备极易发生故障,并且主要原因是轴承故障[2]。轴承的故障诊断是农机维修和保养的重要环节,做到准确快速地对设备进行诊断对农业生产具有重大意义。
2024-09-02我国质检总局给起重机械安全监控管理系统设计了对应规定以及准则,同时也出台了一系列政策。针对安全监控管理系统而言,主要的内容就是起重机运转过程中,对其工作情况、参数、参数保存情况实施有效监控,当出现危险就能够马上发出预警信号。这个系统在检验起重机械期间,发现其中存在着检验误区。
2024-08-23近年来,随着经济社会的稳步发展,工程领域、应急救援等方面大量采用了起重机械。正是因为起重机械的重要性,市场上陆续出现了多种型号的起重机械,这些设备在功能、性能等方面存在一定的差别,实际的工作中应根据实际需求来合理选择。综合起重机械的使用情况,许多事故因钢丝绳问题所引起。
2024-08-23人气:4892
人气:4417
人气:4339
人气:1324
人气:1235
我要评论
期刊名称:科学技术创新
期刊人气:891
主管单位:黑龙江省科学技术协会
主办单位:黑龙江省科普事业中心
出版地方:黑龙江
专业分类:科学
国际刊号:黑龙江省科普事业中心
国内刊号:黑龙江省科学技术协会
邮发代号:14-269
创刊时间:1997年
发行周期:旬刊
期刊开本:16开
见刊时间:1-3个月
影响因子:0.000
影响因子:0.000
影响因子:0.467
影响因子:0.594
影响因子:0.000
400-069-1609
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!